氣浮法案例—某毛紡織公司廢水處理
技術(shù)原理:
1、工程概述:
寧波某毛紡織有限公司是一家以澳洲羊毛為原料,專業(yè)從事毛紡、染色、制衣的企業(yè)。生產(chǎn)廢水主要來自洗毛、染色工序。洗毛工序的羊毛洗凈率在70%以上,洗毛廢水中含有凈洗劑、堿等化學(xué)成分和大量羊毛脂、羊汗和泥沙等污染物,羊毛脂是造成廢水中COD和BOD的主要成分。染色廢水主要來自條染和匹染車間,工藝中使用的染料主要為酸性和分散染料,以及配套的染化助劑,廢水中污染物濃度相對較低。洗毛廢水主要來自耙式洗毛機第一、第二、第三槽,第四、第五槽較清潔的排水回流到前三槽進(jìn)行逆流漂洗,每洗凈1t原毛耗水25-35m3,洗毛廢水平均排放量為200m3/d。條染、匹染車間排水為300m3/d�;旌蠌U水量500m3/d。
該公司在20世紀(jì)90年代初建有一套廢水處理設(shè)施,采用溶氣氣�。�DAF)——混凝沉淀法處理,處理成本高,出水COD遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家排脅準(zhǔn),被列入1999年寧波市市長目標(biāo)限期治理責(zé)任制項目。后進(jìn)行改造,采用渦凹?xì)飧。?/span>CAF)——水解酸化——活性污泥法工藝,在實際生產(chǎn)運行中取得了較好的效果。
2、處理工藝流程:鑒于洗毛染色混合廢水屬于高濃度有機廢水,較適合采用物化生化聯(lián)合處理�?紤]到洗毛、染色廢水中酸含量較高,且含有大量的羊毛脂、碎毛、洗劑等,宜先經(jīng)絮凝處理。經(jīng)試驗,最后確定了鋁鐵復(fù)合混凝劑和陰離子聚丙烯酰胺(PAM)作為絮凝劑,并根據(jù)同類工程實踐經(jīng)驗選用了CAF(渦凹?xì)飧。┕に囎鳛槲锘幚韱卧�,生化單元采用水解酸化一活性污泥工藝(見圖1)。
3、主要構(gòu)筑物及設(shè)備:
(1)調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)池兼作提升泵集水井,HRT為8h,池體尺寸為10m×6m×3.5m,有效水深為3m,鋼筋結(jié)構(gòu)。為防止泥沙沉淀和酸腐,采用穿孔曝氣管定期曝氣,氣水比為5:1。內(nèi)設(shè)WQK 25-8-1.5型潛污泵2臺,其中1臺備用。
(2)CAF(渦凹?xì)飧。┫到y(tǒng)。選用美國HydroCal環(huán)保公司**產(chǎn)品,型號為CAP-25型,處理能力為25m3/h。整個系統(tǒng)由渦凹曝氣段、浮分段、刮泥系統(tǒng)、泥渣排放系統(tǒng)和水回流系統(tǒng)5部分組成。池體尺寸為4.0m×1.52m×1.83m,總功率為3kW。
4、工藝特點:
(1)該工藝由渦凹?xì)飧∫凰夂醚跎晃锘谓M成,其中物化段利用現(xiàn)有設(shè)施改造,節(jié)約了工程投資。系統(tǒng)出水一直穩(wěn)定在國家標(biāo)準(zhǔn)二級以內(nèi)。
(2)本工程采用的CAF系統(tǒng)是美國HydroCal環(huán)保公司專門為去除污水中的油脂、膠狀物和固體懸浮物而設(shè)計的系統(tǒng),其原理是通過獨特的渦凹曝氣機將“微泡”直接注入廢水中,而不需要事先采用溶氣罐進(jìn)行溶氣。實際使用證明,該系統(tǒng)非常適合于洗毛、染色廢水處理,COD、BOD的去除率分別可達(dá)70%、46%以上。
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